導讀:
上篇真空乳化機小編介紹了透平的工況及實驗流程,下面乳化機小編繼續為大家分享透平實驗中出現的問題及相關分析~
試驗過程中出現的問題及分析
在透平試驗中,振動值超標,采用頻譜儀對該透平進行振動測試,其測試結果見下圖:
在額定點2=1?091m3/h處進行頻譜振動分析可見:
軸向X方向:振動頻率主要為50Hz、200Hz、?700Hz。
水平r方向:振動頻率主要為50Hz、200Hz,?700Hz。
豎直Z方向:振動頻率主要為200HZ、600HZ、650HZ、700HZ。
影響般平振動的主要有700HZ(14倍轉頻)、600HZ(12倍轉頻)、200HZ(4倍轉頻)、50HZ(1倍轉頻).對透平、前置泵以及管路安裝進行分析。影響透平振動的因素主要有以下幾點:
透平葉輪
由于該透平葉輪葉片數為14、X、Y和Z三個方向都出現了700HZ(14倍轉頻),因此該處振動頻率主要是由透平葉輪水力引起的。
透平導流器
導流器葉片數為12個,在Z方向出現的600HZ(12倍轉頻),應為導流器葉片引起的,不過該影響相對較小。
前置泵及其安裝位置
前置供壓泵葉片數為4,?X、?Y,?Z三個方向均出現了前置供壓泵葉片頻率的200Hz?(4倍轉頻),可見前置泵水力對透平也有一定的影?響。其主要原因為前置泵離透平太近,從前置泵出口出?來的水流可能形成了預旋,從而對后面的透平造成了一?定的影響。
透平轉子在X、F方向出現了50Hz?(1倍轉頻)的頻?率,由此可見,轉子的彎曲和不平衡量對整個透平的振動產生了影響。
在進行透平拆解時,發現在雙吸葉輪隔板處以及?導流器出口葉片處出現有凹坑,初步估計該透平葉輪產?生了汽蝕。凹坑形狀如圖6、圖7所示。
采用三維建模,進行汽蝕及動靜干擾仿真分析,如圖8、9所示。
通過導流器出口壓力分布圖及葉輪進口分布圖可見,在導流器出口葉片中間和葉輪入口邊處,壓力最小。一但該壓力小于液體的汽化壓力后,該處即發生汽蝕。
以上信息由無錫意凱真空乳化機小編整理,轉自《GM通用機械》